目前,全球数字化浪潮正在加速,各行各业对沉浸式虚拟现实(VR)交互体验的需求日益迫切[1]。在医疗领域,精确的外科手术模拟对生命安全至关重要。在工业制造中,产品设计的触觉验证影响生产效率。在游戏和娱乐行业,真实的交互体验决定了用户的粘性。传统的VR交互方法逐渐无法满足这些深入的需求,而力反馈手套凭借其模拟真实触觉和力交互的能力,为突破工业瓶颈提供了新的方向,代表了实现VR系统中触觉反馈的更先进和沉浸式的解决方案[2]。
力反馈手套通过根据虚拟环境中的交互条件动态调整手指或手掌上的压力来提供物理反馈,从而模拟抓取和挤压等动作。在现有的研究中,力反馈手套的驱动方法主要包括主动型和被动型[3]。电机是最常见的主动执行器。例如,Bagneschi等人[4]提出了一种由单个电机驱动的三指软手外骨骼,该外骨骼利用改进的肌腱传输方法在激活时增强抓握力和稳定性,显著提高了佩戴舒适度。然而,电机通常具有较低的扭矩体积比,这不利于力反馈手套的轻量化设计要求,且在交互过程中长时间堵塞会显著增加能耗和热量产生[5]。气动驱动也是力反馈手套常用的主动驱动方法。例如,Qi等人[6]设计了一种无需连接线的 pneumatic 手套 HaptGlove,它使用低压驱动的 PneuClutch 和 PneuIndenter 模块来实现多模态触觉反馈。这种手套不依赖电机,可以模拟形状、硬度和振动,有效增强了VR中的交互沉浸感。然而,气动执行器需要泵和复杂的管道,这限制了力反馈手套的便携性和可穿戴性。此外,当主动执行器发生故障时,可能会对用户的手造成伤害[7],因此力反馈手套的最大输出力必须受到限制。
为了减小手套体积并提高安全性,人们提出了基于被动执行器的各种手套设计方案,如电磁离合器[8]、可控阻尼器[9]和磁流变(MR)制动器[10]。被动执行器的基本原理是通过物理结构的变形或调整将力传递到外部,从而使用户感受到触觉信息。在实际应用中,它们通常具有重量轻、体积小和安全性高的特点[11]。例如,Zhang等人[12]提出了一种基于多材料卡扣层的软触觉手套 MateJam。这种手套利用不同硬度材料层的互锁,在VR中实现自由空间和受限空间之间的可靠切换,显著扩展了反馈力和硬度变化的范围。然而,这种设计使得执行器结构相对复杂,由于滑动膜边界层的疲劳,其在硬度切换过程中的稳定性难以保证。Hinchet等人[13]设计了一种薄型可穿戴触觉反馈手套 DextrES。通过将静电(ES)制动器与压电驱动器结合,这种手套可以在各种抓取姿势下提供精确的反馈,显著提高了虚拟物体操作的准确性。尽管ES制动器的功耗较低,但需要较高的电压来驱动,增加了设备的安全风险。此外,制动器在高负载下会出现“粘滞”现象,影响输出力的稳定性。
MR流体是一种由软磁颗粒、载体液体和表面活性剂组成的智能材料。在磁场的作用下,MR流体可以在几毫秒内从牛顿流体状态转变为半固态,并具有很强的剪切阻力。基于MR流体开发的MR制动器可以通过改变线圈中的输入电流来动态调节施加在MR流体上的磁场强度,从而改变MR流体的屈服强度,实现输出力的连续控制[14]。MR制动器具有响应速度快、动态性能好和鲁棒性强的优点,广泛应用于触觉交互领域[15]。例如,Blake等人[16]开发了一种紧凑型力反馈手套,在手指背面安装了六个直径约为25毫米的鼓式MR制动器,并结合了四杆机构,实现了三个手指和六个自由度的力反馈。然而,为了获得足够的剪切面积,这种设计堆叠了多种磁性和非磁性材料,导致磁通量分布不均匀,对MR流体的密封要求较高。Wang等人[17]开发了一种基于五个盘式MR制动器的力反馈手套,通过Bowden电缆传动机制将反馈力传递到指尖,实现了最大210毫牛顿的制动扭矩。然而,MR制动器的盘直径增加到54毫米,虽然增加了制动扭矩,但导致整个设备占据的轴向空间增大,不适合紧凑型系统和使用。
Li等人[19]开发了一种基于MR齿轮离合器的新型手部外骨骼系统。该系统在MR齿轮离合器内部采用了创新的微滚轮增强结构,显著提高了输出力,同时保持了高能量转换效率。
目前,基于MR制动器的力反馈手套主要存在体积大、紧凑性差和力反馈精度低等问题[20]。为了解决上述问题,我们设计了一种轻量级的力反馈手套,通过使用分布式串联结构的MR制动器组提供了足够的力、快速准确的响应。线性MR制动器采用了“导管-肌腱”结构,具有结构简单、安装方便、可分布式扩展和易于控制的优点。为了确保MR制动器产生的反馈力能够传递到用户的指尖,我们设计了一种手环传动机制,避免了需要额外执行器来处理手套的重置任务。为了进一步提高交互过程中的力反馈精度,我们为力反馈手套设计了一种基于自适应模糊PID控制方案的电流控制器。性能测试和用户实验表明,本文设计的力反馈手套在VR人机交互中非常有效。
本文的其余部分安排如下:第2节介绍了微型MR制动器和力反馈手套的机械结构设计及制造方法,并对MR制动器进行了性能测试。第3节介绍了电流控制器和力反馈控制策略的设计方案。第4节通过客观实验测试了手套的力跟踪性能和抓取性能,并通过用户实验进一步评估了其可行性。第5节总结了本文的研究内容。